3DTouch активируется но реагирует слишком поздно
Я установил подделку BLTouch под названием 3DTouch на свой Sidewinder X1. Датчик срабатывает правильно, однако принтер реагирует на сигнал слишком поздно.
Например, я проверял его и решил вызвать его пальцем, чтобы увидеть, реагирует ли он вообще. После запуска принтер продолжал вниз еще на 3-4 дюйма, это поставило бы голову ниже стола, если бы я позволил столу вызвать его. Принтер просто, кажется, получил сообщение слишком поздно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой раньше, часть меня думает, что это проблема калибровки, но, честно говоря, это так далеко, что я не уверен.
Я думаю, что это прошивка , но я следовал этому уроку, Touch Mi vs BLTouch на Artillery3D X1 + MKS TFT babystepping, специально для sidewinder X1 to a T, поэтому я не знаю, чего мне не хватает.
Голова останавливается, как только срабатывает, она просто останавливается слишком поздно. Если я активирую его, когда он находится высоко, когда он опускается на пару дюймов, а затем запускает остальную часть процедуры самоуровня.
@Michael, 👍2
Обсуждение0
- Artillery Sidewinder X1 3DTouch не работает
- Датчик 3DTouch выходит из строя после развертывания и запуска зонда
- G28 игнорирование смещений X/Y Z-Зонда
- Датчик типа BLTouch Z не компенсирующий
- Не могу установить уровень Ender 3 V1
- Ведущий винт оси Z не поворачивается для регулировки высоты при использовании автоматического выравнивания
- Эндер 3 странное падение уровня стола
- Как установить границы Z-зонда в прошивке при использовании автоматического выравнивания стола?
Это звучит так, как будто прошивка настроена неправильно, вы дважды проверили свои изменения? Обратите внимание, что качество датчиков старта не так уж хорошо, у меня было несколько неудач, оригинал работает нормально. Втягивание штифта не обязательно означает, что сигнал поступает правильно на плату контроллера принтера., @0scar
Я думаю, что это прошивка, но я следовал этому учебнику специально для sidewinder X1 to a T, поэтому я не знаю, чего мне не хватает. https://www.youtube.com/watch?v=V3zEJGOcz7s Голова останавливается, как только срабатывает триггер, она просто останавливается слишком поздно. Если я активирую его, когда он находится высоко, когда он опускается на пару дюймов, а затем запускает остальную часть процедуры самоуровня., @Michael
Если штифт втягивается, это означает, что сам датчик работает нормально (если только не присутствует огромная ошибка прошивки, что маловероятно) и обнаружил прикосновение. Я бы перепроверил конфигурацию прошивки., @FarO